341.请教关于计算方面的问题:生活污水的流量为1600t/d,进水水质为COD=500mg/L,BOD5=250mg/L,SS=200mg/L,TKN=70mg/L,TP=3.8mg/L,出水水质要求COD=60mg/L,BOD5=20mg/L,SS=20mg/L,NH3-N=8mg/L,TP=1mg/L。
因为进水动植物油含量高,在处理工艺进水前段设置了气浮设备,后面工艺采用A/O,污泥负荷采用是0.9,污水总停留时间为16h。现想将缺氧段的停留时间设置为好氧段的20%。我的问题是:
1.设计时气浮工艺取BOD5的去除率为15%,SS的去除率为80%,TKN去除率为10%,这样取合理吗?
2.水力停留时间是采用污泥负荷方法计算的。但我用反硝化速率核算,这个水质缺氧段的停留时间高达6.5h,虽然计算时有很多经验值在里面,但仍有点迷惑,理论上按反硝化速率计算更有説服力,但又担心工程浪费。
3.对于这种水质,根据我提到的进出水水质和污泥负荷,能满足氨氮达标吗?
4.我采用化学除磷,想把药剂直接投加在气浮工艺那段,可以吗?
5.我在计算过程中发现活性污泥量很少,就是内源呼吸分解泥量与降解BOD5产生的泥量相当,是不是因为对应的泥龄过长呢?还要补充一句,污水冬季的最低温度不低于10度。对于这种水质脱氮处理需要补充碳源,除粪便水和葡萄糖,还有什么有效且廉价的物质作为碳元投加呢?
答:你提出的几个具体问题回答如下:
1、气浮工序BOD和SS去除效果是因水质而异,你定的去除率应该没问题。
2、污泥负荷采用是0.9kgbod/kgmlss.d,你写错了吧,如果小10倍就差不多。
3、关于缺氧段的停留时间要考虑很多因素,设计时大多为好氧区容积的1/3~1/4,我认为你定的时间够了,因为好氧区也有一定的同步硝化-反硝化功能,假如你们废水的凯氏氮降低一半,不设缺氧段也没事。
4、你介绍的进出水水质和污泥负荷下氨氮达标应该没问题,如在冬季就不好说了,在10度水温下硝化效果就很差。
5、前面的气浮工艺应该是混凝气浮,磷也能去除,药剂不能直接投加在气浮内,应该是先进行混凝。
6、你计算出内源呼吸分解泥量与降解BOD5产生的泥量相当的可能性不大,考虑到冬季水温低的因素,泥龄长些也是必要的,此外,由于是采用前置反硝化,需有较大的回流,这样会使生化池实际的水力停留时间大幅缩短,也需考虑生化反应时间上的保证。
7、从本废水的BOD5/TKN来看,反硝化所需的碳源不足,考虑到一部分微生物自溶后释放出来的那部分有机碳也可利用,所以能基本满足或稍缺。酒厂的酒糟和豆制品厂的豆渣等都是很廉价的碳源。个人之见,仅供参考!
342.本厂的豆制品废水工艺是这样的:原水-气浮-兼氧-厌氧-好氧-沉淀-外排。池内挂填料。现在板框压滤机的脱水效果很差,污泥添加过生石灰,但效果不明显。后将滤布换粗了,刚开始压滤还行,用不多又不行了。这种情况如何处理?
还有沉淀池污泥上浮,刚开始以为是厌氧污泥,但是开回流泵发现水颜色不是黑色的。是污泥C/N比失调引起的吗?(好氧曝气很大,全池都是污泥,以致都不能当成是生物接触氧化法了)。
答:污泥脱水前的调质中单加石灰不行,应在加过石灰并反应后再加少量PAM助凝,也可采用PAC+PAM,即先用PAC混凝,然后加PAM助凝,换滤布不能解决问题的。
后一问题中,营养比一定要控制好,不仅仅要控制碳氮比,还要测定一下磷是否够,这些是基本条件。好氧池的曝气量在能满足溶解氧的前提下,应尽可能小一些,除非生物膜太厚需脱膜时才加大曝气量。
343.理论上讲,在硝化反硝化过程中,长时间曝气会使硝化过程更加彻底,降低氨氮含量,但是在实际运行中为什么曝气时间变长反而会导致氨氮含量升高?
答:二种可能:一是废水中有机氮较高,硝化过程中还在发生氨化作用;二是反应时间过长造成污泥严重老化,使细菌细胞的解絮速率大于细胞的合成速率。
344.IC反应器内因为污泥负荷超标造成颗粒污泥被洗出的原理是什么?除了污泥负荷超标外,是否还有其它原因造成颗粒污泥被洗出.是污泥先死亡后被洗出,还是因被洗出而死亡.造成颗粒污泥死亡的原因有哪些?
答:颗粒污泥被洗出可能是污泥内有空隙,这样的情况不能说死亡,具体原因我也说不清,我认为除污泥负荷外,与碳、氮、磷比失调和水质发生变化也有关,有的装置将处理其他废水的颗粒污泥引入,没有作适应性的驯化,直接投入运行也会发生类似情况。
345.看了您关于污泥沉降比论述中所说的有几点疑问请教:
1、“在负荷较高的活性污泥系统中,在气温高,污泥在沉淀池停留时间过长而发生老化时,也会有气泡沫伴随便污泥上浮,这些气泡通常是酸化过程中产生的氨引起的”可以介绍一个这个化学式吗?我记得书本上是硝酸氮在厌氧缺氧时,有碳源时生成氮气,无碳源时生成NH3,难道是我理解错误?
2、还有您说沉降速度快的又分高负荷和低负荷,但是我在三丰老师的书里看到高负荷时沉降速度应该很慢,而且老化时沉降速度快,但是据我们CASS工艺看,进水负荷较低,有老化时沉降速度也挺慢的,请指教
答:分别回答如下:
1、之所以说是酸化过程引起的,我已说过有二个前提:一是负荷较高;二是沉淀池停留时间过长,这样的情况在实际运行中常会发生的。你说的情况一般不会发生,因为负荷高,基本上不具备硝化的条件,没有硝酸氮又何言反硝化呢,所以也不存在无碳源时生成NH3的问题。
2、关于高负荷时沉降速率应该很慢的说法我不认同,这观点也是源于我长期的实践经验。以目前常用的二段法工艺来说,一段是高负荷,二段是低负荷,所以在设计时一段沉淀池的池容通常都小于二段沉淀池的池容,这是考虑到污泥沉降速率不同,因为高负荷时沉降速率比低负荷要快,可见我的观点与设计上也是一致的。
你所说的老化污泥沉降速度也挺慢的完全可能,我在文中介绍的也只是一般情况下的规律,必竟实际运行很复杂,也有一个如何定义“老化”的问题,如有的污泥发生老化时污泥会严重矿化,这种污泥中无机固体比例很高,沉降速率也快,对一些B/C比很低的废水,发生老化时情况就不一样,也不一定会发生严重矿化,因为污泥中还有很多不可生物降解的有机物,这种污泥的沉降速率就可能较慢。也许你会说你们装置污水的可生化性不差,不是会是这样的情况,但也不能排除其它因素。
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