废纸纸浆综合废水治理工程的研究
冯 雷,张守健,张 岩,耿玉莲
- 摘 要:本文针对废纸纸浆综合废水的特点,根据生产纸张品种,从源头治起,在生产过程中采取清洁生产工艺,
- 提高废水循环利用率,降低清水用量,为零排放打下了坚实的基础。为了能满足生产需要,在废水治理中采取“物
- 化+生化”的处理工艺,使污水经处理后各项指标均达到国家一级排放标准。
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- 关键词:废纸制浆综合废水;清洁生产;零排放;沉淀气浮;生化
1 引言
随着国家南水北调工程的开工,地方政府加大了对污染企业的管理,要求各污染企业对原有的治污设施进行改造,特别是以废纸为原料的造纸企业要求在2006年底前实现零排放。鉴于此,我们针对济宁市某纸业有限公司进行了技术改造。该企业年生产能力1.7万t,主要产品以牛皮箱板纸、高强纱管原纸为主,生产原料为废纸,日产废水4000m3,外排3000m3。经过改造以后,该企业产量未变,日产废水2000m3,外排300m3,吨纸消耗清水8m3,外排污水达到国家一级排放标准。该工程经过半年多的运行,产品质量及出水水质稳定,现对该工程做以下简要的介绍。
2 生产工艺的改造
治理污染,我们本着从源头抓起的原则,力求在生产过程中采用新技术,降低吨纸用水量。这样既能节约资源降低生产成本,又能从源头控制污染。为此,在该工程的改造中,针对生产用水线路进行了较大的改动[1]。
2.1 压缩清水用量
在生产过程中对清水使用量严加控制,并采用一些节水措施,主要如下:
(1)在不影响产品质量以及设备性能的情况下,最大限度提高清水循环使用率。首先,清水进入冷却设备(主要是空压机、冷缸、复卷机、压榨机等),然后收集,经过加压泵加压后用于洗涤毛布[2]。具体做法详见图1。
图1 逆回水路线显示示意图
(2)在网案、毛布洗涤方面,采取高压移动水针来代替老式的扇形洗涤。经现场测定,洗涤毛布采用高压移动水针比扇形喷嘴节水90%。
(3)在网部成型方面,采用了高浓上网技术(上网浓度为1.5%),并且在生产过程中所用的浆料稀释水均采用网下白水。
(4)网部、压榨部的真空脱水用于网部的洗涤。
2.2 制浆上采用逆向回水路线
在纸浆方面引进芬兰奥斯龙清洁生产工艺——逆向回水路线。根据各工序对水质要求不同,对造纸网下白水、污水处理后出水、纸浆洗涤水进行合理利用,使造纸网下白水不出生产线,污水处理站仅处理经重复使用后剩余的纸浆洗涤水,纸浆洗涤水经过处理后代替清水用于浆料的稀释,清水仅用于辅料的稀释[3](详见图1)。 经过上述改造后,该公司吨纸仅消耗清水8m3,日产废水2000m3,外排300m3。
2.3.1 废水来源及水量
经过改造以后,污水处理站的废水主要来源于制浆车间的碎解、筛选、除渣、洗涤等工序,由于采用间歇式打浆,废水排放不稳定,存在着一定的周期,约2.5h一个周期(峰值90m3/h,峰谷20m3/h),日排放废水2000m3。
2.3.2 污水水质及排放标准
由于该公司主要利用废纸为原料,水质不稳定,变化较大,特别是COD
Cr波动较大,具体情况详见表1。市地
环保部门要求该公司执行GB 8978-1996中一级排放标准。
3 污水处理站的工艺流程
3.1 该公司原来工艺流程
1997年该公司配套建设一座污水处理站,主要采用物化处理方法,详见图2。